CNC Freze Tezgahlarının Hassasiyetini Etkileyen Faktörler

XH7126

Son yıllarda CNC freze makineleri üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım sırasında işleme hassasiyetini etkileyecek anormal işleme hassasiyetinin oluşması kaçınılmazdır. Bu sorunun dört nedeni vardır:

  1. Sistem parametreleri değişti veya değiştirildi;
  2. Takım tezgahı konum döngüsü anormal;
  3. Motor çalışma durumu anormaldir, yani elektrik ve kontrol parçaları anormaldir;
  4. Kılavuz vidalar, rulmanlar, kaplinler ve diğer bileşenler gibi mekanik arızalar. Ayrıca işleme programlarının hazırlanması, aletlerin seçimi ve insan faktörleri de anormal işleme hassasiyetine yol açabilir.

Yukarıdaki yaygın hatalar için özel analiz ve araştırmalar gerçekleştirdik

Sistem Parametrelerindeki Değişimler veya Değişiklikler Anormal İşleme Hassasiyetine Yol Açar

Sistem parametreleri temel olarak takım tezgahı besleme ünitesini, sıfır ofseti, boşluğu vb. içerir. Örneğin, SIEMENS, FANUC sayısal kontrol sistemi, besleme ünitesinin iki tür metrik sistemi ve inç sistemi vardır. Takım tezgahının onarım işlemi sırasında, sıfır ofset ve boşluk değişiklikleri genellikle etkilenir. Sorun giderme işleminden sonra, zamanında ayarlanmalı ve değiştirilmelidir. Parametreleri yalnızca takım tezgahının işleme hassasiyeti gereksinimlerini karşılamak için uygun şekilde değiştirin.

Mekanik Arızadan Kaynaklanan Anormal İşleme Hassasiyeti

Kalıp frezeleme işlemi sırasında aniden bir arıza meydana gelirse, Z ekseni ilerlemesinin anormal olduğu ve en az 0,3 mm'lik bir kesme hatasına (Z yönü aşırı kesme) neden olduğu ve her eksenin jog ve MDI çalışma modlarında normal çalıştığı ve referans noktasına döndüğü tespit edilir Normal; alarm istemi yoktur, elektrik kontrol parçasında sert bir arıza olasılığı ortadan kaldırılır ve aşağıdaki hususların kontrol edilmesi gerekir:

  1. Takım tezgahının işleme programı segmentini, işleme derinliği ayarında, takım uzunluğu telafisinde ve işleme koordinat sisteminin çağrılmasında (G54~G59) herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.
  2. Jog modunda, Z eksenini tekrar tekrar hareket ettirin ve hareket durumunu gördükten, dokunduktan ve dinledikten sonra Z yönü hareket sesinin anormal olup olmadığını teşhis edin.
  3. Takım tezgahının Z ekseni doğruluğunu kontrol edin. Z eksenini el puls üreteci ile hareket ettirin ve Z ekseninin boşluk değerini kadranlı gösterge ile tekrar tekrar ölçün.
  4. Z ekseni bağlantı mekanizmasını kontrol edin. İncelemeden sonra, Z ekseni vidasının sıkma somununda gevşeme belirtileri olduğu ve bunun da Z ekseni vidasının eksenel olarak hareket etmesine neden olarak hatalara yol açtığı tespit edildi. Somunu sıkın ve sıkılık derecesine dikkat edin. Çok gevşekse, geri tepme olacaktır. Çok sıkı ise, vida aşırı gerilir ve titreşime neden olur. Z ekseni boşluğunu telafi etmek için 1851 numaralı sistem parametresini tekrar değiştirin, böylece boşluk ortadan kalkar

Takım tezgahının elektrik parametreleri optimize edilmemiş ve motor anormal çalışıyor

Analize göre, arızanın iki nedeni vardır, biri mekanik boşluğun büyük olması; diğeri ise X ekseni motorunun anormal çalışması ve motor titremelerinin kayıp adımlara yol açmasıdır. Motorda hata ayıklamak için FANUC sisteminin parametre işlevini kullanın. İlk olarak, mevcut boşluk telafi edilir; servo kazanç parametreleri ve N darbe bastırma işlevi parametreleri ayarlanır, X ekseni motorunun titremesi ortadan kaldırılır ve takım tezgahının işleme doğruluğu normale döner.

Anormal Takım Tezgahı Pozisyon Döngüsü veya Yanlış Kontrol Mantığı Nedeniyle Anormal İşleme Hassasiyeti

Y ekseni bir kadranlı gösterge ile tespit edilir ve mekanik konumun gerçek hatasının temelde dijital ekran tarafından görüntülenen hata ile aynı olduğu bulunur, bu nedenle arızanın nedeninin Y ekseninin tekrarlanan konumlandırma hatasının çok büyük olduğuna inanılır. Y ekseninin boşluğunu ve konumlandırma doğruluğunu dikkatlice kontrol edin ve yeniden telafi edin, ancak bunun bir etkisi yoktur. Bu nedenle, ızgara cetveli ve sistem parametreleriyle ilgili sorunlar olduğundan şüpheleniliyor, ancak neden bu kadar büyük bir hata var, ancak ilgili alarm bilgisi görünmüyor? Daha fazla inceleme, eksenin dikey bir eksen olduğunu ortaya çıkardı. Y ekseni serbest bırakıldığında, mesnet aşağı düşer ve bu da aşırı toleransa neden olur.

Takım tezgahının PLC mantık kontrol programı değiştirilmiştir, yani Y ekseni serbest bırakıldığında, önce Y ekseni etkinleştirilir ve yüklenir, ardından Y ekseni serbest bırakılır; kelepçeleme sırasında önce eksen kelepçelenir ve ardından Y ekseni serbest bırakılır. Eksen etkinleştirme kaldırılır. Ayarlamadan sonra makine arızası çözülür.


Teklif İste

Bir Cevap Bırakın